Jump to content

Magg_ot

Активист
  • Content Count

    107
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    21

Magg_ot last won the day on April 12

Magg_ot had the most liked content!

Community Reputation

46 Excellent

Personal Information

  • Имя
    Никита
  • Возраст
    27
  • Город
    Киев
  • Принтер
    coreXY

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Всем привет! Да, знаю, название темы звучит не логично, но я столкнулся с очень интересной проблемой. Связана эта проблема с постоянным, плавающим, зазором между соплом и столом, из-за тепловых деформаций стола. Исходные данные: Core XY (EVA), обшит с трёх сторон поликарбонатом. Стол 200х300, МК2А текстолитовый, 3мм толщиной. Подключен на 24В контакты. Питание 24В. Нагревательный элемент снизу (не под стеклом) Сверху зеркало 4мм. Термодатчик на силиконовом герметике посажен в центральном отверстии стола максимально близко к стеклу. Под грелкой каптоновый
  2. Подтверждаю присутствие резонанса от ТМС2209. Собрал такой же принтер EVA (AVZ Hypercube). Двигатели Wantai 0.9° 1.7A. На драйверах ТМС2209 дикий резонанс на 100мм/сек и выше, вплоть до 150мм/сек, при линейном перемещении. Относительно терпимо работает на 80мм/сек. Полностью шум пропадал только на 60мм/сек. Ток был выставлен на 1А. При уменьшении тока резонанс не уходит, но сильно снижается его амплитуда. При 0.6А уже идёт пропуск шага, так что это не решает проблему. Смена микрошагов ничего не даёт. Интересно то, что этот резонанс не является звонким дребезгом, как на моем стар
  3. @iYura Началось все с необходимости сделать корпус для самодельного электрошокера, собственной конструкции - это мое хобби. Сейчас для себя этим и занимаюсь. А большой принтер вышел потому, что на момент проектирования принтера я имел планы изготавливать мото экипировку анатомической формы. Но в силу некоторых обстоятельств эту идею пришлось убрать в глубокий ящик.
  4. Ну если мой друг будет в этот день свободен, то я свой тоже захвачу. Он большой, под 20-22кг, везти только в бусе возможно.
  5. Тоже постараюсь приехать. Помещение будет большое? Может быть кто-то захочет привезти свой принтер, включить, похвастаться?))
  6. 342,82 грн. 51%СКИДКА | NEMA 17 42 гибридный шаговый двигатель 0,9 градусов 40 мм 1.68A 2 фазы шаговый двигатель для ЧПУ https://s.click.aliexpress.com/e/4fGPd5O По сравнению с моими 8401 - эти потише.
  7. Ну что же господа, чуча был прав, виноваты моторы. Я сегодня установил новые шаговики на 400 шагов и все стало идеально. По сравнению с старыми двигателями, новые пальцами вращаются без рывков и сопротивления. Шаги мотора почти не ощутимы, в этом и кроется вся суть. Прикол в том, что я пробовал тоже переставлять моторы с оси Z и экструдера на 200 шагов и мне это не помогло, значит все 4ре старых двигателя у меня имеют данный дефект и все они туго вращаются. Новые на 400 шагов даже шумят меньше. Короче вывод таков: напряжение не причём, ремень не причем, с драйверами ТМС2208 плохие моторы
  8. @_nik есть такая тема. Я рельсу оси Х прикручиваю сильно в центре одним болтом, а по бокам чисто символически по одному болту, чтобы выбрать люфт. Алюминиевая пластина и рельса между собой у меня промазаны машинным маслом. При нагреве изменения зазора не наблюдаю. Две рельсы оси У лежат у меня на цельновырезанном стальном, квадратном листе, толщиной 5мм. И уже этот лист лежит на профилях 20х20.
  9. Не смогу ответить на этот вопрос. Вообще даже если это и так, нужно сразу придумать способ проверки данной гипотезы, иначе кроме сумбурных мыслей в голове ничего не останется.
  10. Смена фазировок ничего не дала. Меняется только направление вращения и все. Менял по одной фазе местами на каждом двигателе.
  11. Чуча, молодец! Докапался! Я три недели назад создавал такую же тему с рябью на оси У (кстати у меня coreXY). Только тогда я прикапался к своим драйверам ТМС2208, потому что с ДРВ8825 такой фигни у меня нету. А вот сейчас взял тестовую деталь и гляжу, а у меня тоже 13 ребер на 1см и мотор 200 шагов. Вращаются не очень гладко, это факт. Сейчас вот думаю, может ещё суть в фазировке. Есть же начало и конец каждой из фаз, а что если в разъёме обе фазы подключены в противофазе и гасят друг друга? Надо будет проверить.
  12. @KomAndr просто до установки автоуровня у меня ЕЕРROM был полностью отключен. К стати по поводу вашего звона/эхо по оси У. В прошивке есть опция "s curve acceleration". Мне она на старом принтере помогала снизить этот эффект. Но в данном случае она не влияет вообще на мою проблему. Короче на DRV8825 при перемычке 1/8, 1/16, 1/32 данной проблемы нет. На ТМС с любым шагом есть данная проблема, при чем шаг этой ряби не меняется. При опускании ниже 1/8 ТМС начинает ощутимо шуметь. Остаётся: поставить демпферы, поменять моторы, сменить драйверы.
  13. Да, вы правы) сидел два года без ЕЕРROM и горя не знал, поставил автоуровень и каждый раз забываю сбрасывать теперь при перепрошивке.
  14. Докладываю. Несколько помогает функция #define ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING, рябь немного снизилась, но все ещё хорошо виднеется. остальные функции в той или иной степени влияют на шум, рывки моторов, но никак не влияют на дефект. Пробовал из одной крайности в другую каждую функцию и все сразу, ничего ощутимо на рябь не влияет. Пробовал вынуть все перемычки под драйверами, чтобы был шаг 1/8, так драйверы отказываются адекватно работать, просто голова проезжает дальше середины стола, а дальше начинает хаотично трястись и смещаться в произвольном направлении, но без стука. Ставлю
×
×
  • Create New...